今年以來,五陽煤礦著力馭好源頭挖潛、裝備升級、創(chuàng)新賦能三駕馬車,安全高效推進(jìn)各項工作,為礦井高質(zhì)量發(fā)展提供源源不斷的動力。
優(yōu)化設(shè)計 增產(chǎn)增效
該礦立足設(shè)計源頭優(yōu)化,從最大限度回收煤炭資源、優(yōu)化系統(tǒng)布局入手,挖內(nèi)潛、減環(huán)節(jié)、增產(chǎn)量、提效能。
堅持精采細(xì)采、能采盡采原則,優(yōu)化工作面布局,根據(jù)7613工作面四鄰巷道布置采空區(qū)情況,通過布置3切眼工作面,增加回采資源近7萬噸;優(yōu)化7509綜采工作面回采工藝,延長停采線24.3米,多回采原煤3.17萬噸。優(yōu)化系統(tǒng)布局,實施主運輸系統(tǒng)優(yōu)化及改造工程,規(guī)劃設(shè)計新76.2#皮帶巷,縮短運輸線路1215米,投運后,節(jié)省崗位人員20個。
裝備升級 降本增效
該礦細(xì)算投入產(chǎn)出賬,全面推廣應(yīng)用超前支架、端頭支架、自移機(jī)尾、液壓錨桿支護(hù)鉆車及大功率綜掘機(jī)等新型采掘裝備,推動安全生產(chǎn)提質(zhì)增效。
在綜采工作面推廣使用超前支架,提升支護(hù)和推進(jìn)速度,提高支護(hù)強(qiáng)度,降低巷道頂板安全風(fēng)險,減輕工人勞動強(qiáng)度,每班減少超前維護(hù)工2人。
引進(jìn)大功率巖巷綜掘機(jī),擺脫受火工影響束縛,實現(xiàn)巷道連續(xù)作業(yè)、大規(guī)模平行作業(yè),日循環(huán)達(dá)到6米以上,最高達(dá)到8米,月單進(jìn)達(dá)到200米以上,掘進(jìn)效率提升15%。
應(yīng)用新型液壓錨桿支護(hù)鉆車,支護(hù)單根錨桿時間由原來8分鐘縮短至3分鐘,支護(hù)單根錨索時間由30分鐘縮短至15分鐘,支護(hù)效率提升20%以上。
科技創(chuàng)新 提質(zhì)增效
該礦精準(zhǔn)靶向安全生產(chǎn)工作中的難點、痛點、堵點,破解一系列制約安全集約高效生產(chǎn)難題,讓創(chuàng)新成果成為現(xiàn)實生產(chǎn)力。
科研成果《深部動壓巷道全錨索強(qiáng)力支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用》降低了頂板事故發(fā)生的可能性,提升了圍巖抗變形和沖擊地壓能力,巷道變形量減少50%,節(jié)約修巷及泄壓等治理費5000元/米。《動壓巷道高強(qiáng)柔性支護(hù)關(guān)鍵技術(shù)研究》采用高強(qiáng)度柔性讓壓支護(hù)技術(shù)配合新型限位抗剪吸能讓壓錨索支護(hù)系統(tǒng)后,保護(hù)了巷道的穩(wěn)定性,巷道底鼓量和兩幫移近量較原支護(hù)方案分別減小68.8%和62.8%,經(jīng)中國煤炭工業(yè)協(xié)會鑒定達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
改造普通液壓支架底座,增設(shè)底調(diào)裝置,防止支架串架、倒架及頻繁調(diào)架,降低設(shè)備和配件損壞率,消除因調(diào)整支架造成的人工浪費及使用單體柱帶來的安全風(fēng)險,保障了大坡度安全高效回采作業(yè);研發(fā)“高精度風(fēng)動定扭矩扳手”,實現(xiàn)錨桿螺母預(yù)緊扭矩?zé)o極調(diào)矩管控,避免員工施工錨桿過緊而造成錨桿失效等問題,減少了錨桿支護(hù)材料浪費,保證了錨桿支護(hù)質(zhì)量。
實用新型專利“一種用于煤礦井下巷道的新型鋼結(jié)構(gòu)支撐架”,解決了現(xiàn)有支護(hù)裝置結(jié)構(gòu)單一、無法調(diào)節(jié)高度、使用不方便等諸多難題,每年可節(jié)省坑木費用約20萬元;“一種煤礦拉底設(shè)備”,能同時進(jìn)行破碎和清渣,減少拉底清渣用人數(shù)量,同比人工拉底工效提升1800%,成本降低92.5%。
(文 李曉慧 張錦秀 程志強(qiáng))
責(zé)任編輯:李世臣